近日,天鐵公司《燒結(jié)開停機(jī)流程深度優(yōu)化,精益挖潛實(shí)現(xiàn)降本增效新突破》精益案例,斬獲集團(tuán)“最佳優(yōu)秀案例”榮譽(yù)。面對環(huán)保限產(chǎn)下燒結(jié)機(jī)頻繁啟停帶來的生產(chǎn)損耗難題,天鐵公司燒結(jié)廠一燒車間主任董蓓團(tuán)隊(duì)將精益管理深度嵌入操作全流程,用標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)和“秒級(jí)”時(shí)間管控,成功將開機(jī)損失降低16.5%,月均彌補(bǔ)產(chǎn)量損失近6000噸,為集團(tuán)“深化精益管理”寫下了生動(dòng)的注腳。
痛點(diǎn)倒逼:高頻啟停下的生產(chǎn)挑戰(zhàn)
自2025年12月起,冬季環(huán)保限產(chǎn)政策打亂了天鐵公司燒結(jié)廠的生產(chǎn)節(jié)奏,高頻次開停機(jī)成了日常,最多時(shí)一天就要經(jīng)歷數(shù)次啟停。此前,燒結(jié)開停機(jī)主要依靠經(jīng)驗(yàn)操作,各工段標(biāo)準(zhǔn)不一。為趕環(huán)保停機(jī)時(shí)限,操作人員常常提前緩料、減料;開機(jī)時(shí)又因準(zhǔn)備不足而延誤復(fù)產(chǎn),實(shí)際損失遠(yuǎn)超規(guī)定時(shí)長。頻繁啟停還導(dǎo)致工藝參數(shù)波動(dòng),易引發(fā)設(shè)備故障,產(chǎn)量和能耗雙雙受損。2025年全年,公司燒結(jié)故障停機(jī)折算的產(chǎn)量損失超過10萬噸。
董蓓意識(shí)到,必須打破粗放模式,用精細(xì)化管理破解難題。
精益破局:將開停機(jī)視為獨(dú)立管理單元
董蓓率先提出優(yōu)化開停機(jī)流程,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)將開停機(jī)從整體生產(chǎn)中剝離,作為獨(dú)立管理單元進(jìn)行系統(tǒng)性優(yōu)化?!耙郧八膫€(gè)工段沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)在當(dāng)成專項(xiàng)管理項(xiàng)目,讓每一步有章可循?!倍碚f。
為讓方案快速落地,董蓓扎進(jìn)主控室,全程盯守操作,手把手教大家把控關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)——先停哪兒、后停哪兒,如何精準(zhǔn)把控時(shí)間。經(jīng)過多次實(shí)戰(zhàn)演練,不規(guī)范操作被逐一糾正,團(tuán)隊(duì)從生疏到默契,形成了高效協(xié)同的作業(yè)模式。
在問題梳理中,精益工具成為“硬核抓手”。作為天鐵公司第一批精益車間,一燒車間熟練運(yùn)用問題樹、魚骨圖、5個(gè)為什么等工具,精準(zhǔn)定位13類核心問題,從人、機(jī)、料、法、環(huán)五個(gè)維度逐一擊破漏洞。針對緩料、減料時(shí)間不準(zhǔn)的核心痛點(diǎn),團(tuán)隊(duì)根據(jù)皮帶轉(zhuǎn)速、長度等數(shù)據(jù)倒推開停機(jī)最佳時(shí)間,將操作要求精確到秒。“皮帶轉(zhuǎn)速、長度固定,我們倒推什么時(shí)候停料、上料,確保環(huán)保停機(jī)時(shí)間一到精準(zhǔn)停,開機(jī)時(shí)間一到立刻復(fù)產(chǎn),不空轉(zhuǎn)、不浪費(fèi)?!倍碚f,核心就是精算細(xì)算,一秒都不浪費(fèi)。
實(shí)戰(zhàn)落地:標(biāo)準(zhǔn)先行,打造高效作業(yè)體系
從2025年12月梳理思路,2026年1月組織實(shí)施,到2月經(jīng)受62次環(huán)保限產(chǎn)停機(jī)的實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn),團(tuán)隊(duì)以快速響應(yīng)將方案轉(zhuǎn)化為實(shí)效。他們編制了《燒結(jié)機(jī)通用開機(jī)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)卡》,明確從“中控確認(rèn)”到“上料點(diǎn)火”的23個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化步驟,鎖定礦槽料位、機(jī)速、點(diǎn)火溫度等關(guān)鍵參數(shù)基準(zhǔn)值,并配套目視化看板與崗前手指口述制度。同時(shí)新增8項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案,優(yōu)化3項(xiàng)現(xiàn)有故障停機(jī)預(yù)案,構(gòu)建起分鐘級(jí)精確管理的快速響應(yīng)機(jī)制,形成“制定標(biāo)準(zhǔn)-落地執(zhí)行-跟蹤驗(yàn)證-優(yōu)化完善”的改善閉環(huán)。
“優(yōu)化后操作更規(guī)范,每一步都有標(biāo)準(zhǔn),參數(shù)波動(dòng)小了,設(shè)備更穩(wěn)定,我們干起活來也更有條理?!敝骺厥覇T工蘇瑞說。在反復(fù)實(shí)戰(zhàn)中,操作人員專業(yè)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作力實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。
成效彰顯:精益攻堅(jiān)換來實(shí)打?qū)嵉纳a(chǎn)收獲
經(jīng)過實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn),優(yōu)化方案帶來顯著變化:燒結(jié)開機(jī)損失降低16.5%,2月份彌補(bǔ)產(chǎn)量損失5979噸,直接創(chuàng)效23.9萬元;單次開機(jī)產(chǎn)量損失率、參數(shù)超調(diào)誤差、啟機(jī)二次故障率等多項(xiàng)指標(biāo)大幅改善,周故障率降低1.5%;啟停機(jī)過程電耗超差率降低4.19%,能源利用效率顯著提高。更重要的是,在保障燒結(jié)礦質(zhì)量的前提下,有效彌補(bǔ)了頻繁停機(jī)帶來的產(chǎn)量損失,讓燒結(jié)瓶頸得到緩解,為高爐生產(chǎn)提供了穩(wěn)定的原料保障?!盁Y(jié)礦是緊缺產(chǎn)品,我們把產(chǎn)量損失補(bǔ)回來,讓高爐‘吃飽吃好’,這就是對公司最大的支撐?!倍碚f。
董蓓團(tuán)隊(duì)形成的“獨(dú)立管理單元優(yōu)化+標(biāo)準(zhǔn)化流程+快速響應(yīng)機(jī)制+問題閉環(huán)”精益改善方法,打破了生產(chǎn)環(huán)節(jié)的傳統(tǒng)認(rèn)知,具有很高的推廣性。正如集團(tuán)精益專員劉曉雪所言,這套方法不僅適用于燒結(jié)開停機(jī),還可延伸到高爐休風(fēng)、煉鋼換包、軋鋼換輥等環(huán)節(jié),既適合天鐵兄弟車間借鑒,也能為集團(tuán)長流程生產(chǎn)單位的精益實(shí)踐提供參考。
從直面環(huán)保限產(chǎn)痛點(diǎn)主動(dòng)破局,到以精益工具精準(zhǔn)攻堅(jiān),再到實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)收獲扎實(shí)成效,董蓓團(tuán)隊(duì)的探索生動(dòng)詮釋了精益管理的核心要義:把每一件小事做精,把每一秒時(shí)間用好,讓精益工具扎根生產(chǎn)現(xiàn)場,讓管理優(yōu)化創(chuàng)造實(shí)際價(jià)值。

